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                          石灰生產中二氧化硫的生成及抑制措施
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                          石灰生產中二氧化硫的生成及抑制措施

                          時間:2024-07-22 11:07:45 來源:洛陽千百度窯爐科技有限公司

                                 石灰生產全部都是采用原煤作燃料,煤的燃燒產生大量的SO2,而SO2是主要的大氣污染物,是造成酸雨的兩大元兇之一,我國每年因酸雨造成的損失在百億元以上,因此,對SO2的治理控制和治理NOx排放一樣,都已是刻不容緩。

                          1 SO2的來源與形態(tài)

                          1.1 SO2的來源
                                石灰廠SO2的來源來自燃料。主要是燃料中的有機硫氧化生成。
                                燃料中硫化物的含量較高,是窯尾煙氣中SO2的主要生成源。燃料中硫的存在形式有硫化物、硫酸鹽還有有機硫。燃料在分解爐或者回轉窯燃燒,低價態(tài)的硫化物,一部分直接氧化成SO3,并形成穩(wěn)定的硫酸鹽;另一部分則氧化成SO2。這部分SO2的絕大多數,能夠再次與高溫的堿性熱生料和O2發(fā)生反應生成硫酸鹽。剩下的少部分S02會與生料中氧化釋放出來的SO2匯合,進入煙囪排放。   燃料中的有機硫包括多種硫化物,有硫酸鹽、也有硫鐵礦等,但能氧化生成SO2的主要是低價的硫化物和單質硫。

                          2 SO2的成因與抑制
                          2 .1 SO2的成因

                                燃料中的硫化物,在回轉窯的過渡帶和燒成帶,大部分會與堿結合生成硫酸鹽。未被結合的部分,生成SO2氣體,被帶進預熱器。在預熱器中,存在大量的活性CaO,同時預熱器的溫度正是脫硫反應發(fā)生的最佳溫度,因此,燒成帶產生的SO2氣體,可能在預熱器內被CaO吸收。正常情況下,燃料中的硫很少會影響到硫的排放。但是,下述情況出現(xiàn)時,會導致SO2排放濃度升高:
                          (1)燃料的燃燒是在還原狀態(tài)下進行的;
                          (2)硫堿比明顯偏高。

                          2.2 抑制排放的策略
                          2.2 抑制排放的策略
                                SO2成因的分析可知,如果在回轉窯系統(tǒng)中具備適合的條件,可以抑制SO2排放。從生產工藝角度,控制燒成帶的CO、SO2含量以及火焰形狀,有利于抑制SO2的生成。改變燃材料中的硫含量和調節(jié)硫堿比均可以降低SO2排放。SO2的脫除效率與窯內物料硫堿比、燃材料中硫的存在形態(tài)有很大關系。同時,
                                各企業(yè)不同的工藝設計導致不同的運行工況,SO2氣體排放濃度會存在較大差異。因此,對石灰廠的脫硫,要有針對性地進行。

                          石灰生產線抑制SO2排放的措施很多。主要可分為三類:
                          (1)利用煅燒生產線自身的設備對SO2脫除;
                          (2)改善回轉窯高溫生產系統(tǒng)的工藝操作;
                          (3)采用脫硫裝置脫除技術。

                          3 脫硫措施的實施
                          3.1 生產設備的脫硫

                          3.1.3 窯系統(tǒng)
                          (1)預熱器。最適宜的脫硫反應溫度,一般控制在800~950℃,溫度過高或者過低,都不利于該反應的進行。在預熱器內沒有新鮮的CaCO3表面產生,而且Ca0的含量較低,預熱器頂部的工作溫度僅在200~300之間,溫度和濕度均較低,幾方面因素綜合作用的結果,導致預熱器的頂部脫硫效率很低。   從熱力學和動力學角度,新生成的活性較高的CaO很容易和SO2發(fā)生反應。預熱器中心底部的工作溫度范圍都在800~950℃之間,脫硫反應可以很好地進行。

                          (2)前過渡帶。
                            脫硫反應在溫度高于1050℃后難以進行。在前過渡帶中,硫能夠被堿或者鈣吸收,吸收之后堿的化合物主要會以K2SO4、Na2SO4、3K2SO4?Na2SO4、2CaSO4?K2SO4的形式構成;鈣的化合物主要會以CaSO4、2C2S?CaSO4、3CaO?3A12O3?CaSO4(C4A3) 的形式存在。但隨著溫度升高,與堿的硫酸鹽相比,鈣的化合物穩(wěn)定性變差,會產生逆向分解反應。因此,前過渡帶不利于石灰脫硫的進行。
                          (3)燒成帶。
                            在回轉窯燒成帶,熱化學反應非常復雜。雖然某些因素會阻礙CaSO4分解反應的進行,例如:窯內SO2氣體濃度高,較為充足的供氧,以及物料在燒成帶停留時間的縮短,都可以在一定程度上起到固硫作用。但是,硫在窯系統(tǒng)的揮發(fā)與循環(huán)與很多因素有關。當溫度超過1250℃后,CaSO4的分解反應還是會劇烈進行。煅燒溫度的提高,物料的硫堿比高,都會促使硫的揮發(fā)。因此,盡管回轉窯系統(tǒng)自身可以起到一定的固硫作用,但效率畢竟不高。還是應該通過控制回轉窯和預熱器之間的硫循環(huán)進一步降低SO2的排放量。

                          3.2 工藝與操作的調整

                          3.2.1 中控操作精細化
                                 回轉窯系統(tǒng)的煙氣組成和溫度控制的合理與否,對SO2的排放影響很大。在回轉窯的前過渡帶或燒成帶CaSO4會分解,分解程度取決于O2過剩量、CO含量和溫度。煙氣中O2濃度和CO濃度,都會影響CaSO4的分解。窯內的還原氣氛會增大SO2的排放濃度。在CO含量為2000ppm的情況下,CaSO4在1000℃就開始分解。由于缺氧會增加煙室及預熱器的脫硫難度,從而對預熱器脫硫效果產生影響。同時,入窯經過易于脫硫反應進行的溫度范圍時間的長短,對脫硫效果也有著很大影響。物料在該溫度范圍內的停留時間,與喂入石灰石的組分、顆粒分布以及窯氣中CO含量密切相關。因此,調整優(yōu)化燃料的燃燒效果,保證充足供氧,控制系統(tǒng)CO含量和溫度,根據停留時間的要求改善中控操作,可以控制SO2的循環(huán)門。

                          3.2.2 除塵器的作用
                            除塵器中氣體和粉料緊密接觸并且相對濕度較高,也可以脫除一部分SO2。據文獻報道:布袋除塵器的濾袋上面附有一層細粉層,含硫氣體通過濾料時,堿性粉塵雖然對煙氣中所含SO 2的捕捉能力不是很強,但對部分SO2還是具有一定的吸附作用,能夠在一定程度上降低SO2的排放。

                          3.3 脫硫裝置脫SO2
                            在通過自身挖潛,SO2未能達標排放的情況下,就要采取脫硫裝置脫SO2了。對采用脫硫裝置脫SO2的關注。目前被采用的SO2脫除法,已經包括:干反應劑噴注法、熱生料噴注法、噴霧干燥脫硫法、濕式脫硫法等方法。

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